渗碳热处理:在密封的渗碳炉中,通入富含碳原子的气体,在高温下使钢板表面数毫米的碳含量急剧升高,然后进行淬火和低温回火,得到极高的表面硬度(hRc55以上),而心部仍保持较好的韧性。
王老铁的锻造车间,负责将轧制好的钢板,用大型液压剪板机和火焰切割机,按照新的设计图纸,切割成带有优化角度坡口的装甲构件。焊接坡口的精度直接关系到焊缝的质量和强度,老师傅们精益求精,确保万无一失。
最重要的焊接环节,由老周亲自督阵。焊接工人们换上了最新配制的低氢型高强度焊条,这种焊条焊接时产生的氢气少,能极大降低焊缝产生冷裂纹的风险。他们采用多层多道焊和分段对称焊接的工艺,严格控制焊接电流、电压和速度,确保每条焊缝都饱满、均匀、熔深足够,与母材等强度。焊完后,还要用手锤对焊缝进行均匀敲击(锤击消应力),并采用局部退火工艺,进一步消除焊接残余应力,避免应力集中导致开裂。
第一辆采用新型20毫米复合装甲的坦克车体(暂不安装炮塔,用于测试)很快被制造出来。与旧型号并排放在一起,能明显感觉到其正面更加厚实、雄壮。
“铁砧”上的考验:实弹测试
最激动人心,也最令人紧张的实弹打靶测试在秘密靶场进行。标靶就是这辆新车体,以及一辆作为对比的旧型号车体。
测试首先使用日军的九四式37毫米速射炮。在500米距离上,炮弹打在旧车体上,留下深坑和放射状裂纹;打在新车体上,则只是留下一个更浅的白印,外层钢板都未能击穿!
“好!”围观的技术人员和工人们发出一阵低呼。
接着,上了日军的一式47毫米反坦克炮。这门炮是日军中期的主力反坦克武器,威力远超37炮。在800米距离上,旧车体被成功击穿,弹孔周围钢板撕裂!而新车体,硬接了数发!炮弹虽然击穿了外层硬甲,但在间隙层失稳,最终被内层韧甲牢牢挡住,只在内部形成了鼓包和一些崩落碎片,未能形成贯穿!
现场气氛更加热烈。
最后,压轴测试到来——使用一门经过改造、加装了穿甲弹的日军四一式75毫米山炮!这是模拟战场可能遇到的最强反坦克火力之一!
炮弹带着尖啸声飞出炮口!所有人都屏住了呼吸。
“轰!!!”
一声巨响,75毫米穿甲弹狠狠撞在新车体的首上装甲上!火光迸射,硝烟弥漫!
待硝烟散去,人们迫不及待地冲上前去检查。只见被命中处,外层硬甲被撕开了一个不规则的大洞,中间间隙层清晰可见,但内层的韧甲虽然严重变形向内凸起,出现了裂纹,却终究没有被撕开!
彭家蒙亲自爬上爬下,用探伤仪仔细检查了破损区域和周围的焊缝,确认没有结构性贯穿和致命裂纹。他跳下车,尽管脸上沾着油污和灰尘,却洋溢着无比自豪和兴奋的光彩,他走到林烽面前,用力挥了挥拳头,大声宣布:
“林主任!测试结果完美!咱们这加料加厚的‘铁皮’扛住了!现在,就算是小鬼子把那75毫米反坦克炮拉到500米距离,也甭想轻易打穿咱的正面装甲!” 他幽默地补充道,“咱这‘铁牛’,现在可是名副其实的‘厚脸皮’,小鬼子的巴掌,扇不疼喽!”
现场顿时爆发出雷鸣般的欢呼和掌声!这不仅仅是装甲厚度的增加,更是材料学、结构力学和制造工艺的一次综合性胜利!这意味着,前线将士们驾驶着升级后的“太行”坦克,将拥有更强的生存能力,更能无所畏惧地冲锋陷阵!
林烽看着那辆虽然伤痕累累却屹立不倒的车体,心中豪情万丈。他深知,武器装备的较量,就是矛与盾的持续升级。瓦窑堡,必须永远走在前面。
然而,在欢庆的人群边缘,杨勇却若有所思地看着那辆被75炮击中的车体,特别是内层韧甲上那触目惊心的裂纹和凸起。他走到彭家蒙身边,低声说道:“老彭,防护是上去了,但这次测试也说明,面对更大口径的火炮,咱们的装
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