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第79章 首台灵能蒸汽机的组装过程

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在灵石矿渣能量转化技术逐步推广的同时,灵源区域首台融合现代蒸汽机原理与灵能技术的原型机 ——“灵源一号” 的组装工作,在研发中心的大型装配车间内紧锣密鼓地展开。这台蒸汽机凝聚了灵能技术团队、现代工程研究所、修仙者队伍的数月心血,其组装过程不仅是对前期设计的验证,更是灵能技术与现代工业融合的关键实践。为确保组装顺利,林一亲自牵头成立组装专项小组,将团队分为核心部件组、辅助系统组、控制系统组和质量检测组,明确各组职责与协作流程,还提前一周完成了零件清点、场地改造与设备调试。

组装工作正式启动的第一天,装配车间内一片忙碌。地面上用白色标线划分出清晰的作业区域,核心部件区整齐摆放着灵钨 - 炎晶玉复合材料制成的加热管、燃烧室,辅助系统区的灵能活化液储罐、净化塔部件有序排列,控制系统区的灵能数据采集终端、智能调度模块已完成通电测试。林一站在车间中央的装配图纸前,对所有参与人员强调:“‘灵源一号’的组装没有先例可循,每一步都要严格按照设计参数执行,遇到问题及时沟通,绝不能因疏忽留下安全隐患。”

核心部件组率先行动,首要任务是安装燃烧室与加热管。燃烧室采用整体铸造的灵钨 - 炎晶玉复合材料,重量达 800 公斤,需要借助灵能起重机吊装。老铁作为核心部件组组长,亲自操控灵能起重机,缓慢将燃烧室吊至预设基座上方。当燃烧室距离基座仅剩 10 厘米时,他突然下令暂停:“基座的定位销与燃烧室的销孔偏差约 2 毫米,若强行落下会导致部件损伤。” 技术人员立刻用灵能校准仪测量,确认偏差后,用特制的灵能铣刀对销孔进行微调。经过半小时的精准修正,燃烧室成功落位,与基座的贴合度误差控制在 0.5 毫米以内,满足设计要求。

接下来是加热管的安装。加热管为螺旋状结构,由灵钨合金制成,管壁厚度仅 3 毫米,且表面刻画着精密的灵能纹路,安装时需避免碰撞导致纹路破损。核心部件组的技术人员采用 “分段吊装 + 手动对接” 的方式,先将每段加热管通过小型灵能吊具吊至燃烧室接口处,再由两名经验丰富的技师手动调整角度,确保加热管的接口与燃烧室的预留接口完全对齐。安装到第三段加热管时,技师发现接口处的灵能纹路存在细微错位,若直接对接会影响灵能传导。灰色道袍修士立刻上前,用灵能笔蘸取特制的灵能修复液,沿着纹路仔细修补,待修复液凝固后,灵能检测仪显示纹路传导正常,加热管顺利对接。

燃烧室与加热管安装完成后,核心部件组开始组装膨胀室与活塞组件。膨胀室的核心是灵能驱动的活塞,其密封性能直接影响蒸汽机的效率。现代工程研究所的赵工带来了现代蒸汽机的活塞密封技术,指导技术人员在活塞表面包裹三层密封材料:最内层是耐高温的灵能陶瓷涂层,中间层是柔性的灵脂棉,外层是抗磨损的玄铁合金薄片。安装过程中,技术人员发现活塞与膨胀室的间隙比设计值小了 0.1 毫米,可能导致运行时卡顿。赵工提出用灵能加热的方式轻微膨胀膨胀室:“灵钨合金在灵能加热下会产生微小形变,我们可以通过精准控制加热温度,将间隙调整至设计值。” 技术人员用灵能加热线圈对膨胀室均匀加热,同时用千分尺实时测量间隙,当温度升至 120c时,间隙达到 0.3 毫米的设计要求,活塞顺利装入膨胀室,推动测试时运行流畅,无卡顿现象。

核心部件组装过半时,辅助系统组开始同步安装灵能活化液储罐与输送管道。灵能活化液储罐采用双层结构,内层为防腐的寒铁合金,外层包裹灵能保温层,防止活化液在低温环境下凝固。安装储罐时,辅助系统组遇到了管道对接难题:活化液输送管道采用灵能水晶纤维增强的复合材料,质地较脆,与储罐接口的焊接需要极高的精度。老铁提出借鉴修仙界的 “灵能熔接术”,由擅长该法术的修士用灵能将管道与储罐接口的金属熔化,再通过灵能引导使其紧密结合。修士手持灵能熔接棒,将灵能注入接口处,金属逐渐呈现熔融状

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